近日,鲅魚圈分公司煉鋼部
通過精準滴灌式改造
使轉爐高壓循環(huán)泵組電機
表面平均溫度從100℃穩(wěn)定降至80℃
燒損次數(shù)驟降
維修成本大幅降低
每年創(chuàng)造效益超70萬元
在轉爐核心區(qū)域,高壓循環(huán)泵組如同永不停歇的“心臟”,通過持續(xù)輸送冷卻水至大汽包,為高溫冶煉過程筑牢安全屏障。但隨著廠房封閉管理升級,環(huán)境高溫使運行中的電機表面溫度輕松突破100℃。在熱浪持續(xù)侵襲下,電機絕緣層加速老化,燒損故障頻發(fā),不僅維修成本高昂,更增添檢修安全風險。
煉鋼部設備團隊通過多輪現(xiàn)場調研與方案論證,最終敲定“精準滴灌”式改造,在三泵房各安裝10匹水冷空調,定制通風管道將冷風直送電機尾部,巧妙借力電機自身尾部散熱風扇,形成“點對點”循環(huán)氣流。
改造后,涼風直吹電機,電機表面平均溫度和燒損次數(shù)均顯著下降,維修成本大幅降低,電機故障導致的停機風險顯著減少,既避免大范圍降溫的資源浪費,又精準化解核心發(fā)熱問題,同步建立的專項維護制度更為系統(tǒng)穩(wěn)定運行加設“保險鎖”。
來源 鞍鋼日報
文字編輯 王曉光
微信編輯 孫格格
責任編輯 張雷
校對 張紹赫
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